留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化

胡志兵 李明 付秀勇

胡志兵, 李明, 付秀勇. 大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化[J]. 石油实验地质, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
引用本文: 胡志兵, 李明, 付秀勇. 大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化[J]. 石油实验地质, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
Hu Zhibing, Li Ming, Fu Xiuyong. Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field[J]. PETROLEUM GEOLOGY & EXPERIMENT, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
Citation: Hu Zhibing, Li Ming, Fu Xiuyong. Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field[J]. PETROLEUM GEOLOGY & EXPERIMENT, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134

大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化

doi: 10.11781/sysydz2011S1134
详细信息
    作者简介:

    胡志兵(1979- ),男,工程师,从事天然气集输处理技术管理。E-mail:xbhuzb@sina.cn。

  • 中图分类号: TE988

Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field

  • 摘要: 大涝坝凝析气田凝析油稳定工艺采用高温正压分馏稳定工艺,凝稳塔采用填料塔,重沸器采用虹吸式设计结构,设计凝析油稳定塔底运行温度195℃,进塔凝析油含盐量达到963mg/L,凝析油稳定塔及塔底重沸器管束“析盐”导致盐堵,同时导致重沸器管束腐蚀,严重影响生产稳定性。文章对凝析油稳定系统的处理工艺、运行参数和防腐进行了研究及优化,并取得了显著成效。

     

  • [1] 金长雪,高文凤.雅克拉集气处理站凝析油稳定工艺优化[J].油气田地面工程,2005(1):21-22.
    [2] 王念兵,宋丹.气提工艺在原油稳定装置中的应用研究[J].中国勘察设计,2009(3):49-51.
    [3] 叶帆,李新勇,刘强,等.雅克拉气田集输管线的腐蚀及其防治[J].腐蚀与防护,2008,29(11):710-712.
    [4] 叶帆,杨伟.H2S-CO2-Cl- 共存体系下的腐蚀状况[J].石油化工腐蚀与防护,2009,26(6):44-51.
    [5] 白志山,汪华林,唐良瑞.原油脱盐脱水技术评述[J].化工机械,2004,31(6):384-387.
    [6] 刘元直,吉红军,常晓鹏,等.凝析油电脱盐装置技术改造[J].现代化工,2006,26(7):52-53.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  753
  • HTML全文浏览量:  116
  • PDF下载量:  273
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2010-12-20
  • 修回日期:  2011-02-16
  • 刊出日期:  2011-12-30

目录

    /

    返回文章
    返回